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长庆油田采气二厂新投气井单井产量提高近两倍

来源:中国石油仪器信息网 日期:2010-07-13 浏览量:
截至76,长庆油田采气二厂今年在子洲气田已完试的13口井,平均无阻流量达9.14万立方米,完钻井气层复合钻遇率100%,其中单井最高无阻流量达30万立方米以上。
  已列入长庆油田实现油气当量5000万吨重要接替区的子洲气田,属于典型的低渗透上古砂岩气藏,加之该区块地理环境恶劣,外部协调难度大,尤其是地质条件特别复杂,气层储层物性差,非均质性强,地层漏失严重,单井产量低,这些因素已无形的成为制约子洲气田上产的瓶颈问题。
  2006年这个区块投入勘探开发以来,4年时间滚动建成产能8亿立方米/年,平均单井产量仅有2.5万立方米/日。2010年,负责子洲气田管理开发的采气二厂,以高效完成5亿立方米产能建设量为目标,认真分析气田的现状,与油田管理、技术、工艺等多个部门紧密合作,针对气田开发中遇到的难题和存在的主要矛盾,整体部署,系统优化,坚持直井与水平井相结合,地质分析与措施创新相结合的原则,再分析、再研究,并针对不同的区域、地层采取不同的攻关措施,对症下药,连环出击,紧紧牵住了提高单井产量的这只大牛鼻子。从实施的结果看,目前无论从已试采气井的单井产量,还是产能建设整体实施效果上都超出了预期,气田开发迎来第二春
  长庆采气二厂在子洲气田提高单井产量牛鼻子工程中一个最明显的特点是实施了三步走战略。第一步知己知彼:从综合地质分析入手,利用多学科研究攻关,坚持地震与地质相结合、随钻分析与动静态生产数据相结合,与试气成果及邻井生产动态等对比分析,分析地层水成因机理和分布规律,为筛选有利富集区、优选井位等提供了更充分的科学依据。已筛选的洲23-20井南部有利富集区已见到实效,打出了无阻流量30万立方米的高产气井。第二步有的放矢:从提高气层钻井成功率入手,以加快钻井速度为突破口,尤其针对子洲气田易出现井漏现象的问题,引入常规随钻堵漏和充气钻堵漏相结合的方法,快速钻穿漏失井段,确保了钻井工程质量。同时,采用低固相钻井液和四级固控,减少了有害固相含量,有效保护了储气层,提高了产量。第三步对症下药:从储层改造入手,优化压裂试气方案,优选压裂层段、射孔井段,实施分层改造或多层段分层改造,实现了一井多层同时射开,提高了储层改造效果。同时在气田开发中寻找排液速率、排液时间、排液量三者之间的最佳匹配关系和最有效的排液方法,把对影响产能的因素降到最低程度,有效提升气井单井产量。
  紧紧抓住提高单井产量的牛鼻子工程,走活了子洲气田开发的一盘棋,今年的新投气井的单井产量比原来提高近两倍。据有关专家估算,年内这个区块有望实现13亿立方米整体规划产能目标,这必将为今后的扩边建产、扩大规模发展奠定良好基础。